wangwei
級(jí)別: 略有小成
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用400W的J4伺服和QD77MS來(lái)壓入定位銷 今天用位置模式壓裝測(cè)試,發(fā)現(xiàn)每次壓裝深度高低不一, 是不是應(yīng)該用轉(zhuǎn)矩模式?具體怎么實(shí)現(xiàn)? 看手冊(cè)有轉(zhuǎn)矩模式和擋塊控制模式,沒(méi)理解具體是怎么使用,這個(gè)工作能否實(shí)現(xiàn)。 本人沒(méi)用過(guò)轉(zhuǎn)矩模式,望大家不吝賜教 [ 此帖被wangwei在2022-01-18 23:59重新編輯 ] |
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wangwei
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純位置模式 實(shí)際壓入只到伺服負(fù)載的百分之十幾 電機(jī)足夠大 絲杠精度夠高 但是壓入幾次之后就出現(xiàn)偏差接近1mm |
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wangwei
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機(jī)械設(shè)計(jì)這么弄得,開(kāi)始就是用的液壓缸+扭矩傳感器 出現(xiàn)壓入深度偏差,還有工裝問(wèn)題,經(jīng)常斷針。 然后他們莫名就這樣設(shè)計(jì)了。 |
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wangwei
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最后沒(méi)有解決嗎? 我這邊0.4的誤差客戶應(yīng)該接受不了 壓機(jī)的精度肯定是沒(méi)有問(wèn)題的。 但是我看了一下三菱日本官網(wǎng)樣本庫(kù),竟然有一個(gè)J4伺服壓機(jī)例程,用的運(yùn)動(dòng)CPU,我看了一下程序,用的擋塊轉(zhuǎn)矩模式。沒(méi)怎么看懂理解 |
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wangwei
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這個(gè)方案還可以。節(jié)后再跟機(jī)械溝通吧, 現(xiàn)在我覺(jué)得有0.5以內(nèi)的誤差,我覺(jué)得發(fā)生這個(gè)情況還是機(jī)械結(jié)構(gòu)造成的。 很小的一個(gè)定位銷,多次壓入后我伺服回原點(diǎn),發(fā)現(xiàn)位置并沒(méi)有跑偏。 |
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